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經(jīng)驗交流

船舶主發(fā)電機典型故障的分析與排除
時間:2010年03月04日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:

摘要:主發(fā)電機作為船舶主要的設(shè)備之一,管理系統(tǒng)高度自動化,但由于設(shè)備本身的故障或因誤操作等原因,故障率比較高,如何及時準(zhǔn)確的排除故障,確保船舶的安全運行,已成為廣泛關(guān)注的焦點之一。文章針對L23/30H型主發(fā)電機的典型故障的排除進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞:主發(fā)電機;故障;排除

船舶主發(fā)電機是船舶電力系統(tǒng)的心臟,在船舶航行和靠岸時主發(fā)電機的正常工作對船舶的安全至關(guān)重要。所以對主發(fā)電機出現(xiàn)的各種故障做出及時、準(zhǔn)確地檢測和診斷是船舶安全營運的關(guān)鍵。文章對L23/30H型主發(fā)電機中出現(xiàn)頻率最高的幾個重要故障的診斷和處理方案進(jìn)行了分析介紹。

1主發(fā)電機無法啟動

現(xiàn)場檢查結(jié)果:船舶進(jìn)行大功率負(fù)載啟動試驗時,第一備用2號主發(fā)電機無法啟動(集控室報警監(jiān)測系統(tǒng)顯示2號主發(fā)電機啟動失敗),第二備用1號主發(fā)電機啟動運行。此時集控室船舶電站管理系統(tǒng)處于自動管理狀態(tài),3號主發(fā)電機處于運行狀態(tài),負(fù)荷為645kW1號及2號主發(fā)電機備車指示燈亮,2號主發(fā)電機處于第一備用狀態(tài),1號主發(fā)電機處于第二備用狀態(tài)。主發(fā)電機現(xiàn)場控制箱顯示2號主發(fā)電機處于遙控狀態(tài),燃油壓力為0.8MPa,燃油進(jìn)機溫度105℃,低溫水系統(tǒng)壓力為0.12MPa,高溫水系統(tǒng)壓力為0.12MPa,滑油預(yù)潤泵運行,滑油預(yù)潤壓力為0.06MPa,滑油進(jìn)主軸承的壓力為0.025MPa,輔機空氣瓶壓力為2.8MPa,主發(fā)電機啟動空氣減壓閥后的壓力是0.8MPa。打開所有示功閥用盤車桿對主發(fā)電機進(jìn)行盤車檢查,確認(rèn)主發(fā)電機沒有其它問題后,在機旁操作啟動,發(fā)現(xiàn)主發(fā)電機的啟動阻力很大,啟動馬達(dá)帶不動,后改用應(yīng)急啟動方式啟動2號主發(fā)電機,2號主發(fā)電機可以啟動,同時主發(fā)電機運行后一切工作正常。

故障分析:根據(jù)現(xiàn)場情況分析,主發(fā)電機啟動的各項條件都具備,而從機旁操作啟動的情況可以初步判斷是啟動馬達(dá)的風(fēng)葉磨損或葉片斷裂。因為主發(fā)電機啟動是通過啟動空氣進(jìn)入啟動馬達(dá)后,啟動馬達(dá)的葉輪在啟動空氣的作用下,使啟動馬達(dá)的傳動齒輪與發(fā)電機的飛輪嚙合從而帶動發(fā)電機啟動。若葉輪的葉片磨損或葉片斷裂,啟動馬達(dá)的葉輪所產(chǎn)生的力就不足以帶動發(fā)電機啟動。所以進(jìn)一步分析確認(rèn)是啟動馬達(dá)葉輪的葉片磨損或葉片斷裂。

故障排除方案:拆下啟動馬達(dá)解體檢查。故障排除結(jié)果:拆下啟動馬達(dá)解體檢查后發(fā)現(xiàn)啟動馬達(dá)的所有葉輪片都從根部斷裂,并且粉末狀的顆粒比較多。分析認(rèn)為主要是啟動馬達(dá)的葉輪在高速旋轉(zhuǎn)的情況下被管路中的異物擊到,致使其中的一片葉輪斷裂,斷裂下來的葉輪片再進(jìn)一步引起其它葉輪的損壞。更換一臺新的啟動馬達(dá)后,2號主發(fā)電機啟動工作正常。運行工作正常,故障排除。

預(yù)防措施:船舶主發(fā)電機在啟動前應(yīng)加強管路清潔度的控制,在主發(fā)電機第一次啟動前應(yīng)進(jìn)行啟動空氣管路的吹除工作,同時在管路的吹除工作中應(yīng)用橡皮錘敲擊管路,以保證附著在管路內(nèi)的雜質(zhì)去除。同時注意機艙的通風(fēng),減少空氣中的粉塵,降低粉塵通過空壓機進(jìn)入啟動馬達(dá)從而引發(fā)啟動馬達(dá)故障的可能性。

2主發(fā)電機運行時煙囪排氣管冒黑煙

現(xiàn)場檢查結(jié)果:主發(fā)電機運行,負(fù)荷為545kW,調(diào)整器油量開關(guān)至最大油量,各缸排溫都在300310℃左右,排氣總管溫度為300℃,經(jīng)空氣冷卻器冷卻后的空氣溫度為45℃,各缸冷卻水出口溫度都在7376℃左右,低溫水系統(tǒng)壓力0.12MPa,高溫水系統(tǒng)壓力0.3MPa,滑油進(jìn)濾器前壓力為0.4MPa,滑油過濾后壓力為0.34MPa,煙囪排氣管冒黑煙。

故障分析:導(dǎo)致排氣管冒黑煙的因素有很多種,而對各項參數(shù)均正常的主發(fā)電機排氣管冒黑煙,可以初步判斷為:①增壓器的濾網(wǎng)太臟,使流阻增大,增壓能力降低,引起燃燒室內(nèi)的空氣不足進(jìn)而產(chǎn)生后燃燒不良。②氣閥間隙大小不正確。在柴油機冷車狀態(tài)下,機械式氣閥傳動機構(gòu)中的搖臂端與氣閥閥桿之間要留有一定的間隙,為柴油機運轉(zhuǎn)時氣閥機構(gòu)受熱后膨脹留有余地。若氣閥間隙過小將造成氣閥受熱后關(guān)閉不嚴(yán),而漏氣會使燃燒室內(nèi)空氣不足,產(chǎn)生后燃冒黑煙現(xiàn)象,若氣閥間隙過大,則造成氣閥遲開早關(guān),使廢氣殘留在燃燒室內(nèi)造成空氣質(zhì)量不好,進(jìn)而產(chǎn)生后燃燒不良的冒黑煙現(xiàn)象。③噴油嘴噴油壓力過低或噴油孔阻塞滴油,而造成燃油霧化油滴的平均直徑過大和霧化均勻度不好,無法與燃燒室內(nèi)的空氣完全混合從而造成燃燒過程粗暴、冒黑煙、積碳。④在額定負(fù)荷下運轉(zhuǎn),若各缸的功率分配不均勻,個別汽缸中噴入的燃油未燃燒而不做功,使其余汽缸的負(fù)荷過載而冒黑煙。⑤活塞環(huán)裝配間隙過大或彈力不夠,潤滑油大量地進(jìn)入汽缸燃燒室內(nèi),活塞環(huán)粘住或折斷也會發(fā)生類似情況。⑥噴油開始時間太遲(即噴油提前角太小),使噴入汽缸內(nèi)的部分燃油未燃燒干凈就與廢氣一起排入排氣管中,而受高溫影響后才進(jìn)行燃燒(后燃現(xiàn)象),因而不僅僅使廢氣呈現(xiàn)深黑色而且此時的排氣溫度也會超出額定溫度。

故障排除方案:①清洗或更換增壓器的濾網(wǎng)。②用塞尺檢查氣閥間隙大小并調(diào)整至規(guī)定的要求。③將噴油嘴從汽缸蓋上卸下,拆下所有噴油嘴,在噴油嘴校驗臺上校驗其噴油壓力,如果發(fā)現(xiàn)噴油嘴有滴油或孔阻塞現(xiàn)象,則把噴油嘴拆開,檢查針閥與針閥體錐面閥座有無變形損壞,可重新研磨或換新。對于裂縫,則可用磁粉探傷方法檢查,發(fā)現(xiàn)有裂縫者,就必須更換。對于噴油器的阻塞則可用專用的通針對阻塞的噴油器的噴油孔進(jìn)行清理。④對各缸的負(fù)荷進(jìn)行測量,如果各缸負(fù)荷超出允許的偏差則進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。⑤吊出活塞,檢查活塞環(huán),有不符合要求的應(yīng)該換新。⑥檢查噴油正時并調(diào)整。

故障排除結(jié)果:根據(jù)故障排除方案①和②處理后,主發(fā)電機運行,主發(fā)電機排煙管還是冒黑煙,再進(jìn)一步根據(jù)故障排除方案③處理后,再重啟主發(fā)電機運行,主發(fā)電機排煙煙色正常,主發(fā)電機運行,負(fù)荷從255kW(25%負(fù)荷)加至485kW(50%負(fù)荷),再加至750kW(75%負(fù)荷)再加至950kW(100%負(fù)荷),每個負(fù)荷段運行30min,并測出每個負(fù)荷段的各缸的爆壓基本一致,并且排氣總管溫度也降為280℃,主發(fā)電機排煙煙色都正常,故障排除。

預(yù)防措施:主發(fā)電機的日常管系必須經(jīng)過合格檢查,主發(fā)電機的用油必須是經(jīng)過分油機分油,所使用燃油溫度必須達(dá)到相應(yīng)的要求,確保主發(fā)電機用油清潔度、黏度、溫度達(dá)到相應(yīng)的要求,在條件允許的情況下盡量使用高品質(zhì)的燃油或柴油,同時增壓器的濾網(wǎng)也應(yīng)該經(jīng)常清洗,保持進(jìn)氣暢通。

3主發(fā)電機啟動后轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定

現(xiàn)場檢查結(jié)果:主發(fā)電機啟動前,機旁控制箱上的機旁啟動按鈕指示燈亮,滑油預(yù)潤泵運行,滑油預(yù)潤壓力為0.07MPa,進(jìn)主軸承滑油預(yù)潤壓力為0.025MPa,柴油壓力0.4MPa,壓力無波動現(xiàn)象,低溫水系統(tǒng)壓力0.12MPa,高溫水系統(tǒng)壓力0.3MPa,調(diào)速器油量旋鈕調(diào)至滿格10的位置,主發(fā)電機啟動后,出現(xiàn)轉(zhuǎn)速忽高忽低不穩(wěn)定現(xiàn)象。

故障分析:從參數(shù)指標(biāo)來看,各項參數(shù)均正常,初步判斷,主發(fā)電機啟動后轉(zhuǎn)速忽高忽低,有兩種可能。一是燃油管路漏氣造成燃油壓力不穩(wěn)定;二是調(diào)速器出現(xiàn)故障。但現(xiàn)場柴油壓力為0.4MPa并無波動現(xiàn)象,可以基本排除,因此可確認(rèn)是調(diào)速器出故障。

故障排除方案:檢查調(diào)速器的油位、各缸油門尺條清潔、閥桿卡阻等情況,檢查調(diào)速器內(nèi)部的傳動及伺服馬達(dá)的運行,檢查調(diào)速器的反饋系統(tǒng)等是否發(fā)生故障。

故障排除結(jié)果:排除中發(fā)現(xiàn)調(diào)速器的油位太高,整個調(diào)速器的上蓋布滿水珠,停車電磁閥的閥桿有卡阻現(xiàn)象。排除方法如下:①對停車電磁閥的閥桿進(jìn)行修復(fù),并將調(diào)速器內(nèi)舊油經(jīng)放油旋塞放掉,重新加注調(diào)速器機油;②把調(diào)速器的油位加至正常位置,先將柴油機低速啟動運行,然后將補償針閥旋出幾圈,使柴油機產(chǎn)生嚴(yán)重的轉(zhuǎn)速波動,迫使油道內(nèi)的空氣從出油孔中排出,這種大幅度游車至少保持2min,再慢慢關(guān)閉補償針閥,直到游車完全消除為止。重啟主發(fā)電機,主發(fā)電機啟動后,轉(zhuǎn)速720r/min,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,沒有再出現(xiàn)轉(zhuǎn)速忽高忽低的現(xiàn)象,負(fù)荷從255kW(25%負(fù)荷)加至485kW(50%負(fù)荷)再加至750kW(75%負(fù)荷)再加至950kW(100%負(fù)荷),每個負(fù)荷段運行30min,沒有再出現(xiàn)轉(zhuǎn)速忽高忽低的現(xiàn)象,故障排除。

預(yù)防措施:在監(jiān)視及巡檢過程中,應(yīng)注意調(diào)速器的油位必須保持在油位玻璃表的刻度線之間,不可過高或過低,如果油位液面下降過快,說明調(diào)速器有漏油或滲油處,應(yīng)立即查找和處理,如果過高應(yīng)注意調(diào)速器內(nèi)部油道的驅(qū)氣。同時,注意調(diào)速器注油口的密封,應(yīng)防止滑油被污染,保證滑油的清潔,并注意調(diào)速器的油溫不能太高。經(jīng)常性的檢查各缸的燃油尺條是否清潔并及時加注滑油。

4結(jié)束語

雖然現(xiàn)代化的船舶主發(fā)電機運行管理高度的自動化,但為了設(shè)備的安全運行,加大監(jiān)視及巡檢力度,及時發(fā)現(xiàn)異常,并在第一時間采取有效措施把故障消除在最初階段,為船舶安全經(jīng)濟(jì)可靠的運行提供有力的保證。處理主發(fā)電機故障的過程中的主要方法和措施可供類似的故障處理使用。

作者:周偉  來源:中國修船

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